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PLC在焦化裝置水力除焦控制系統中的應用
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摘要: 水力除焦電氣控制系統是以除焦控制閥為核心,綜合了氣動隔斷閥、高壓水泵、鉆機絞車以及供水、供油等系統協調動作,進行運行和聯絡的電控系統。通過采用可編程序控制器代替傳統的繼電器邏輯控制電路,提高了整個控制系統的可靠性,同時,又使整個系統具有了良好的可維護性。
Abstract:
Key words :

摘要:
  
  水力除焦電氣控制系統" title="電氣控制系統">電氣控制系統是以除焦控制閥" title="控制閥">控制閥為核心,綜合了氣動隔斷閥、高壓水泵、鉆機絞車以及供水、供油等系統協調動作,進行運行和聯絡的電控系統。通過采用可編程序控制器" title="可編程序控制器">可編程序控制器代替傳統的繼電器邏輯控制電路,提高了整個控制系統的可靠性,同時,又使整個系統具有了良好的可維護性。
  
  關鍵詞:
  
  PLC(Programmable Logic Controller) 繼電器 延遲焦化  
  
  我廠30萬噸/年延遲焦化裝置,是由中石化洛陽設計院設計,于1992年動工,次年10月竣工投產。整個裝置由反應、分餾、吸收穩定三部分組成,可生產瓦斯、汽油、柴油、蠟油和石油焦子等產品。其除焦方式為井架水力除焦。
  
  一、 水力除焦電氣控制系統簡介
  
  水力除焦電氣控制系統是以除焦控制閥為整個系統的核心組件,綜合使用了氣動隔斷閥、高壓水泵、鉆機絞車以及供水、供油等系統,由各系統協調動作運行和聯絡的電氣控制系統。系統采用了先進的工業控制裝置及技術,選用了日本Omron公司的C—200H型可編程序控制器(PLC),美國A、B公司生產的無觸點接近開關" title="接近開關">接近開關。通過采用可編程序控制器代替傳統的繼電器邏輯控制電路,
提高了整個控制系統的可靠性,同時,又使整個系統具有了良好的可維護性。
  
  二、 可編程控制器
  
  可編程控制器,簡稱PLC(Programmable Logic Controller),是指以計算機技術為基礎的新型工業控制裝置。在1987年國際電工委員會(International Electrical Committee)頒布的PLC標準草案中對PLC做了如下定義:
  
  “PLC是一種專門為在工業環境下應用而設計的數字運算操作的電子裝置。它采用可以編制程序的存儲器,用來在其內部存儲執行邏輯運算、順序運算、計時、計數和算術運算等操作的指令,并能通過數字式或模擬式的輸入和輸出,控制各種類型的機械或生產過程。PLC及其有關的外圍設備都應該按易于與工業控制系統形成一個整體,易于擴展其功能的原則而設計。”
  
   三、 水力除焦電氣控制系統的組成
  
   水力除焦電氣控制系統包括高壓泵房電氣控制柜,塔頂正壓防爆操作盤及塔底聯絡開關箱等組成。
  
   四、 水力除焦電氣控制系統的控制流程框圖及工作原理" title="工作原理">工作原理
   1. 水力除焦電氣控制系統的控制流程框圖
  

  
   2. 水力除焦電氣控制系統的工作原理
  
   1).泵房控制柜
  
   接通泵房電氣控制柜面板上的“控制電源”,控制電源接通,可編程控制器投入運行。啟動潤滑油泵、高位水罐供水泵,選擇控制柜面板上的準備啟動的高壓水泵號,并選擇準備除焦的焦塔號,確認無誤后,按下面板上的“選定”按鈕,再次確認除焦塔號。當油壓及儲水罐液位正常后,高壓水泵具備起動運轉條件,等待塔頂聯絡信號。收到塔頂要求啟動水泵的信號后,泵房操作人員在現場啟動高壓水泵。
  
   2).塔頂正壓防爆操作盤
  
   接通操作盤電源,在泵房控制柜上控制電源接通,完成選塔操作塔頂操作盤作鉆具升降操作。鉆具支點軸承的導軌上安裝有接近開關1PS~8PS,鉆具上升至上極限位置(1PS、5PS),鉆具絞車自動停止。鉆具下降到塔內接近開關(3PS、7PS)的安裝位置時,選定除焦塔的隔斷閥自動打開,聯合鉆孔切焦器進塔后,操作人員根據需要選擇除焦閥工作狀態" title="工作狀態">工作狀態。當狀態開關轉向予充位置時,除焦控制閥開啟以一定流量向上水管道充水,當塔頂管道內水壓達到予充值時,予充壓力開關接通,告示“予充完成”,此時操作人員可將狀態切換開關撥向“全開”位置,進入水力除焦工作狀態。聯合鉆孔切焦器到達塔底極限位置(4PS、8PS)時,鉆機絞車自動停止下降,聯合鉆孔切焦器在塔內時,除焦控制閥可任選工作狀態,切焦器自由升降。當聯合鉆孔切焦器上升到塔內上極限位置(2PS、6PS)時,若除焦控制閥處于“予充”或“全開”狀態,聯合鉆孔切焦器自動停止上升。操作人員將除焦控制閥狀態開關撥向“回流”位置,聯合鉆孔切焦器方可繼續上升提出塔外,塔頂隔斷閥在聯合鉆孔切焦器提出塔外之前已自動關閉。
  
   3).外接一次表分布示意圖  


  
 五、 PLC用戶程序梯形圖 





  
  六、 方案總結
  
  上述是本系統的硬件設備及工作原理,可以看出,采用PLC用存儲邏輯代替接線邏輯,大大減少了控制設備外部接線,使控制系統的設計及建造周期大為縮短,而且在功能上也十分強大。同時,由于PLC采用現代大規模集成電路技術,采用嚴格的生產工藝制造,內部電路帶有抗干擾技術,使得整個電氣控制系統具有較高的可靠性和穩定性。

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