《電子技術應用》
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ABB PLC和傳動在電氣控制新技術在門機上的應用
摘要: 摘要:針對門式起重機的相關設備的老化情況,分析了起重機的運行特性,提出起重機的一種先進的改造方案,提高了設備的運行效率和穩(wěn)定性。
Abstract:
Key words :

         摘要:
     針對門式起重機的相關設備的老化情況,分析了起重機的運行特性,提出起重機的一種先進的改造方案,提高了設備的運行效率和穩(wěn)定性。
   關鍵詞:
  
    門式起重機 變頻器 可編程控制器
   一、前言
  

    廣州港西基港務公司主要從事煤炭的裝卸業(yè)務,公司的卸船作業(yè)主要依賴兩臺橋吊和四臺門機設備,裝卸機械設備狀態(tài)的好壞,直接影響到公司卸船作業(yè)效率。2號帶斗門機(SU2)電控是1985年引進日本日立公司的設備,起升、開閉、變幅機構(gòu)采用繞線轉(zhuǎn)子異步電機轉(zhuǎn)子串電阻調(diào)速,這種調(diào)速方法的缺點是調(diào)速電阻發(fā)熱嚴重,導致環(huán)境溫度迅速上升,綜合性能指標差,效率低;異步電機有集電環(huán)和電刷,要求定期維護。再加上大量繼電器、接觸器的使用,導致故障頻繁,維護量大。電氣制動采用渦流電機制動,動態(tài)性能差而且耗能高。可編程控制器采用日立八十年代的產(chǎn)品,只能處理簡單的開關量,掃描時間長,導致機械作業(yè)效率低。為此決定對該設備進行全面升級改造,傳動上升級為變頻調(diào)速,控制上升級成現(xiàn)在較先進的PLC
  電控新技術在門機上應用后,與原系統(tǒng)相比可帶來以下效益。
  1) 電動機機械特性變硬,定位精確,可以提高卸船效率。
  2) 運行平穩(wěn),起、制動平緩,運行中加、減速時對整機的沖擊減小,安全性提高,延長了機械的使用壽命。
  3) 拆除渦流制動裝置,電氣制動由變頻器實現(xiàn),降低了能耗同時也減少了維護量。
  4) 機械制動在電機速度接近零速時投入,所以機械剎車的制動片壽命大大延長,維護費用下降。
  5) 將原來的繞線轉(zhuǎn)子異步電機的調(diào)速電阻拆除;短接集電環(huán)把繞線轉(zhuǎn)子異步電機當作鼠籠電機使用,節(jié)約了更換電機的成本。
  6) 交流接觸器大量減少,電機實現(xiàn)無級調(diào)速;避免了因接觸器觸頭頻繁動作而燒毀以及由此引起的電機損壞故障。
  7) 結(jié)合功能強大的PLC以及變頻器自身的保護、檢測、故障報警等功能,可大幅提高電控系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
  8) 原PLC備件廠家已經(jīng)停產(chǎn),只能按照圖紙另請廠家定制,成本高昂。升級后PLC價格合理,備件充足,降低了設備風險。
  
  二、帶斗門機的運行特點
  1) 門機在起動時應具有大的起動轉(zhuǎn)矩,通常超過額定轉(zhuǎn)矩的150%。
  2) 當抓斗下降時,電機將處于再生發(fā)電狀態(tài),其能量要向電源側(cè)回饋。
  3) 起升、開閉機構(gòu)在抓斗滿載突然打開和由空載挖煤時負載會急劇變化。
  4) 由于機械制動的存在,電氣制動與機械制動之間存在切換,切換不能平滑完成,時有墜斗現(xiàn)象。
  5) 變幅機構(gòu)的變幅巴桿嘴在35米處和9米處準確停止,在8米處緊急停止。
  6) 起升、開閉、變幅機構(gòu)的調(diào)速通過觸點式手柄完成調(diào)速電阻切換,切換時電機電流突變,沖擊較大。
  
  三、改造后的構(gòu)成
    根據(jù)門機的運行特點,同時為了滿足門機高起動轉(zhuǎn)矩、低速滿轉(zhuǎn)矩、快速的轉(zhuǎn)矩上升時間和抱閘順序控制功能的要求,我們選擇了ABB的ACS600系列直接轉(zhuǎn)矩控制變頻器,相應地為了與變頻器匹配選擇ABB的AC80(Advant controller)PLC,用PLC和變頻器組成一個多傳動控制系統(tǒng)。結(jié)構(gòu)簡單、緊湊,占用空間小、維護方便。系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖一。

 圖一 系統(tǒng)構(gòu)成NDBU-85—總線適配器 TSU—晶閘管供電單元
  1、 AC80可編程控制器
    AC80(Advance controller)是專為傳動設計的高性能PLC,負責整個設備的邏輯控制、開關量處理、數(shù)據(jù)通訊等。能通過DRIVEBUS(傳動總線)控制各個傳動機構(gòu)。
  
  2、 NDBU-85總線適配器
    將來自AC80的傳動控制指令按照要求發(fā)給相應傳動點,并將每個傳動點的狀態(tài)信息通過光纜反饋給AC80。
  
  3、 ACS600 TSU(晶閘管供電單元)
    如圖二所示,晶閘管供電單元的主要元件是兩個六脈波晶閘管橋。正橋?qū)⑷嘟涣麟娹D(zhuǎn)換成直流電,然后通過中間的直流環(huán)節(jié)將電能輸送給傳動部分(逆變器)。無論何時需要將多余的電機制動能量反饋回給電網(wǎng)時反橋就會將直流電轉(zhuǎn)換成交流電。

3a:正橋3b:反橋L:中間電路電抗器 V11-V16:正橋晶閘管V21-V26:反橋晶閘管 Ud: 晶閘管供電單元直流電壓 Uc:中間直流電路電壓 圖二 TSU主電路

  4、 ACS600逆變器
    逆變器將來自供電單元的直流根據(jù)AC80的控制指令轉(zhuǎn)換成交流輸出到電機。在抓斗下降過程中將電機制動產(chǎn)生的能量整流成直流送回直流母排回饋給供電單元。由于ACS600多傳動系統(tǒng)采用先進的DTC(直接轉(zhuǎn)矩控制)技術,它可以對所有交流電機的核心變量進行直接控制,無需速度反饋就可以實現(xiàn)電機速度和轉(zhuǎn)矩的精確控制。
  在變幅機構(gòu)(圖三)上為了保證控制精度,準確定位變幅距離,在原來凸輪限位的基礎上加裝了絕對值編碼器和光電感應開關,保證該機構(gòu)安全穩(wěn)定運行。

 圖三 變幅機構(gòu)圖
  
  四、改造及調(diào)試
  1、拆除原來的電控系統(tǒng)中的PLC、調(diào)速電阻、渦流制動電機、接觸器和中間繼電器,將繞線異步電機轉(zhuǎn)子集電環(huán)短接;
  2、 除原來的觸點式手柄更換成編碼器信號輸入的手柄;
  3、 安裝變幅機構(gòu)的光電感應開關和編碼器;
  4、 安裝PLC控制柜和變頻器柜并鋪設控制電纜;
  5、 鋪設動力電纜,完成動力回路的接線工作;
  6、 檢查控制回路、動力回路接線是否正確;
  7、 系統(tǒng)上電并將編寫好的程序?qū)懭隤LC;
  8、測試PLC的輸入、輸出信號并設置變頻器參數(shù);
  9、對電機進行參數(shù)識別運行 ;
  10、 調(diào)試變頻器啟停功能、調(diào)速功能并確定電動機轉(zhuǎn)向;
  11、 調(diào)試控制回路的連鎖、保護功能;
  12、 整機空載調(diào)試,正常后進行重載調(diào)試.
  
  五、改造效果
    我們經(jīng)過現(xiàn)場實驗方法分別檢測SU2的變幅、起升、開閉的穩(wěn)定性。抓斗額定負荷16噸,設定超負荷能力為120%,當負荷達到110%×16T時報警,達到118%×16T一檔起升1.5秒停止起起升,抓斗超負荷保護實現(xiàn)準確數(shù)字化。在抓斗滿負荷三檔起升下降時能準確停止,無墜斗現(xiàn)象。抓斗、變幅加速減速平穩(wěn),基本實現(xiàn)無級調(diào)速。變幅鶴嘴準確停止在9米,到目前尚未發(fā)現(xiàn)一起因變幅沖8米造成的故障維修。

  抓斗是位能性負載,在下降制動過程中起升開閉電機處于發(fā)電狀態(tài),改造后實現(xiàn)能量回饋電網(wǎng),節(jié)電效果明顯。我們統(tǒng)計改造前和改造后的用電情況后發(fā)現(xiàn)改造后系統(tǒng)比原來系統(tǒng)省電30%。

  表2 SU2用電情況對比統(tǒng)計表

  改造前的系統(tǒng)需要每個季度更換一次主接觸器和輔助接觸器的觸頭,這些觸頭費用昂貴并且安裝時消耗大量人力,維護花費達到30000元/月。改造后只需要對變頻器定期清理維護,節(jié)省了維護成本。

表3 2002年第一季度成本節(jié)約統(tǒng)計表

    由上表可以看出,系統(tǒng)改造后每個季度可以為公司節(jié)省成本12萬多元,大大提高了我公司的經(jīng)濟效益。
  
  六、結(jié)束語
    此次改造將SU2起升、開閉、變幅三大機構(gòu)創(chuàng)造性地提升為全變頻調(diào)速,作為位能性負載,這種提升在港口機械上的應用是少見的。這次改造汲取了直流控制的精確和交流控制的結(jié)構(gòu)簡單,而且調(diào)速范圍可連續(xù)無級調(diào)速。即使起升、開閉機構(gòu)在開環(huán)控制下也有較高的精度,機構(gòu)運行平穩(wěn),減少沖擊,延長了金屬結(jié)構(gòu)壽命。比較徹底地改變這三大機構(gòu)由于控制方式上的缺陷,引發(fā)故障率高,能耗高的技術難題,為我公司的其它三臺門機的改造提供了很好的樣本。
   
  

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