一、前言
火力發電廠既是電能生產企業,也是耗能大戶,要提高發電廠綜合效益,必須降低廠用電率和發電煤耗。由于電的能價比高,在資金有限的情況下,積極引進節電項目能創造更大的效益。如大家所知,火力發電廠輔機出力隨發電機負荷的大小而變化,一次風機、凝結水泵作為主要輔機,基本上采用控制擋板或閥門的開度來調節,而作為電動機消耗的能量變化則不大,以致于造成很大一部分能量損耗。改為變頻調節后,通過改變電機轉速控制壓力,實現調整需要,減少節流損失,最終達到節電目的?,F以廣西來賓電廠變頻改造項目為實例,說明變頻裝置在電力行業技術改造中的廣闊應用前景。
二、改造方案
現以一次風機為例說明,為了充分保證系統的可靠性,一次風機采用一拖一方式,其原理圖如下:
高壓電源經用戶開關柜QF到刀閘柜,經輸入刀閘QS1到高壓變頻裝置,變頻裝置輸出經出線刀閘QS2送至電動機;高壓電源還可經旁路刀閘QS3直接起動電動機。進出線刀閘QS2和旁路刀閘QS3的作用是:一旦變頻裝置出現故障,即可馬上斷開進出線刀閘QS2,將變頻裝置隔離,手動合旁路刀閘QS3,在工頻電源下起動電機運行。QF保留用戶原斷路器,QS1、QS2、QS3安裝在一個刀閘柜中與變頻裝置配套供貨。QS2與QS3之間通過機械閉鎖,防止誤操作。
三、經濟效應分析
1)直接收益
廣西來賓共2臺300MW機組分別為3#與4#,其中每臺機組各配有2臺一
次風機,2臺凝結水泵,2臺排粉風機。
為了摸準機組變頻改造前后的效益,我公司特排專人到廣西來賓電廠對3#機組進行了改造后效益測試,測試參數主要為運行電流。測試時將風門全開,隨著機組負荷變化,通過調節轉速來控制機組需要的風壓。本次測試選取了2個測試點:200MW、300MW。(詳見下表)
一次風機參數節能計算
①電機參數:
電機形式
鼠籠式異步
電機型號
YFKK500-4
額定電壓
6 KV
額定功率
630 KW
額定電流
74.4 A
額定轉速
1480 r/min
功率因數
絕緣等級
F
防護等級
IP54
調節方式
液偶調節
②實際運行參數:
當發電負荷200MW時:液偶輸出轉速860. 7 r/min,電機電流33.86A
當發電負荷300MW時:液偶輸出轉速912.27r/min,電機電流37.42A
③計算依據
根據液偶的輸入轉速,輸出轉速,可得節能率,為變
頻器效率損耗和液偶的損耗。
當發電負荷在300MW時,
變頻改造前:
P前=1.732×U×I×cosφ=1.732×6kV×37.42×0.75=292 kW
變頻改造后:
一次風機節電率=(1480-912.27)/1480-9%=29.3%
考慮變頻器的損耗(一般4%左右)和液偶的損耗(一般5%左右)
節電功率ΔP=P前×29.3%=85.5KW
一次風機年節約電費為:
F=ΔP×6000×0.3618=18.55萬元
另外,3#機組一次風機(6KV 630KW) 共2臺,即年節約電費18.55萬元×2=37.1萬元。
(年運行時間按6000小時計算,電費按0.3618元/KWh)
說明:以上節能是在不拆除液偶的情況下的節能計算。如果將液偶拆除,在電機和一次風機之間直接用直軸連接,此種方式節能效果會更加明顯
④我們對3#機組2臺凝結水泵(6KV1000KW),2臺排粉風機(6KV630KW)也做了節能計算,其中凝結水泵工頻功率為858KW,節能率為29.6%,年節約電費55.15萬元×2=110.3萬元;排粉風機工頻功率為337KW,節電率為25%,年節約電費18.3萬元×2=36.6萬元。
2)間接效應
①變頻改造后,實現電機軟啟動,啟動電流小于額定電流值,啟動更平滑。
②電機以及負載轉速下降,系統效率得到提高,取得節能效果。大大減少了對設備的維護量,節約了人力物力資源。
③由于電機以及負載采用轉速調節后,工作特性改變,設備工況得到改善,延長設備使用壽命。
④功率因數由原來的0.8左右提高到0.95以上,不僅省去了功率因數補償裝置,而且減少了線路損耗。
⑤廠房設備噪聲污染將降低。
⑥負載改變頻后,由于變頻器采用單元串聯移相技術,因此在理論上可以消除35次以下諧波。由于實際制造工藝的限制,網側電壓諧波總含量可以控制在2%以內,電流諧波總含量小于2%。延長了電機的使用壽命。
四、結論
來賓電廠變頻投運以來,運行良好,調節平穩,運行電流明顯下降,調節范圍寬泛,具有明顯的節電效能,達到了預期的收益。
采用變頻技術降低電耗效果明顯,符合國家節能政策,達到了節約能源,降低廠用電的目的,值得進一步推廣應用。